7月19日17時45分左右,河南省三門峽市義馬市境內(nèi)的河南省煤氣(集團(tuán))有限責(zé)任公司義馬氣化廠C套空分裝置發(fā)生爆裂著火事故。
此次事故距離3.21鹽城響水化工企業(yè)爆炸事故只有短短四個月,不得不說這種危險(xiǎn)事故發(fā)生的頻率有點(diǎn)高了。
發(fā)生事故的義馬氣化廠始建于1997年4月,2006年9月二期全部建成送氣,河南省實(shí)施“氣化河南”戰(zhàn)略之后,氣化廠改送天然氣。目前占地面積1300畝,現(xiàn)有員工1065人,主要生產(chǎn)天然氣、化工產(chǎn)品甲醇、二甲醚、醋酸等,是亞洲較大的煤制氣生產(chǎn)企業(yè)、河南省“2019年首批安保生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)省級標(biāo)桿企業(yè)”。
據(jù)應(yīng)急管理部辦公廳《關(guān)于河南省三門峽市河南煤氣集團(tuán)義馬氣化廠“7·19”重大爆炸事故的通報(bào)》獲悉,河南省三門峽市河南煤氣集團(tuán)義馬氣化廠C套空氣分離裝置爆炸事故,經(jīng)初步調(diào)查分析,事故直接原因是空氣分離裝置冷箱泄漏未及時處理,發(fā)生“砂爆”(空分冷箱發(fā)生漏液,保溫層珠光砂內(nèi)就會存有大量低溫液體,當(dāng)?shù)蜏匾后w急劇蒸發(fā)時冷箱外殼被撐裂,氣體夾帶珠光砂大量噴出的現(xiàn)象),進(jìn)而引發(fā)冷箱倒塌,導(dǎo)致附近500m3液氧貯槽破裂,大量液氧迅速外泄,周圍可燃物在液氧或富氧條件下發(fā)生爆炸、燃燒,造成周邊人員大量傷亡。
河南三門峽“7·19”事故暴露出事發(fā)企業(yè)安保意識、風(fēng)險(xiǎn)意識淡薄,風(fēng)險(xiǎn)辨識能力差,裝置泄漏后處置不及時、帶病運(yùn)行,設(shè)備、生產(chǎn)等專業(yè)過程管理存在重大安保漏洞,另外,事故還暴露出了工廠設(shè)計(jì)布局不合理,對空氣分離等配套裝置安保生產(chǎn)重視不夠等突出問題。
事故發(fā)生后,國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志高度重視,作出重要批示,要求深刻吸取事故教訓(xùn),把危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安保監(jiān)管作為重中之重,進(jìn)一步排查相關(guān)安保隱患,嚴(yán)防重特大事故發(fā)生。
化工廠的安保隱患無處不在,做好日常檢修是安保保障的一步。那么如何對化工廠各工藝、設(shè)備等系統(tǒng)進(jìn)行正確有效的安保生產(chǎn)檢測呢?
以此次事故的爆發(fā)點(diǎn)空分裝置為例:
空分裝置作為我國制造業(yè)的主要裝置,主要提供量大、高壓、高純度的氧氣和氮?dú)猓浒橹夯ば袠I(yè)的不斷壯大以及對工業(yè)氣體的需求不斷增長,因此無論是在系統(tǒng)性能、處理能力以及安保生產(chǎn)等方面都提出了更高的要求。
河南工業(yè)內(nèi)窺鏡可以在不破壞被測物體情況下,檢測到肉眼無法觀察到的內(nèi)部缺陷及細(xì)小缺陷,包括檢測壓力容器、管道設(shè)施等內(nèi)部的焊縫、腐蝕、開裂情況及管道堵塞狀況等的檢查。
河南工業(yè)內(nèi)窺鏡在化工企業(yè)起到了廣泛應(yīng)用,可用于化工廠壓力容器、管道、制造階段以及使用后的定期安保檢查,并且可在改進(jìn)生產(chǎn)工藝時了解制作工藝是否適宜。工業(yè)內(nèi)窺鏡無疑是發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)隱患的較方便有效的方法之一。